发布时间:2024-06-12 10:20:38 人气:
本人身为资深轮胎制造专家,熟稔压延设备对于确保轮胎品质之重要性。随着创新材料应用不断扩大,对于压延设备的需求持续增长。然而,大部分轮胎企业仍依赖老旧设备,造成产品质量下滑,经济利益受损。今天,我愿意分享我们工厂在压延设备技术改进方面的经验和见解。
老旧设备的困境
我司压延设备老化问题长期存在,此类设备需在低温和小张力环境下运行,导致生产出来的帘布质量不佳。为此,我们不得不面对大量不合格产品被强制销毁的现实,内心充满悲痛和焦虑。我们深知,如果问题得不到妥善解决,将对企业经济效益产生严重影响,甚至危及品牌声誉。
技术改造的必要性
鉴于上述现状,我们决定对现有压制联动机制进行改良,以提升产能及效率,满足市场需求。我们深信,唯有增强张力,方能解决设备与工艺间的不协调问题。此外,为实现高质量且轻量化的尼龙轮胎,并取得卓越的经济效益,技术革新势在必行。
单环调节器的工作原理
最初的改良集中于单环调节器,其既保障所需帘、帆布的张力,又协调各工作区线速。通过深究与精细调整,确保压延生产过程中的详尽控制。
技术改造的三种方案
经深入研究分析,我司确定以下三种有效的设备改进方案。首先为整机更换,看似理想但财务投入较高;次选方案为单环风筒直径扩增,虽费用相对较低,然提效幅度有限;因此,最终实施第三项策略——强化联动设备主要应力区之张力而不改变其原有机体构造。
改造实施与效果
依照第三项策略,我方着重增强了干式压延机与冷却机间张力的精准调控。此外,我们换装了前后双侧的单环调节器,并采用了更为先进的可控硅整流技术。经过改造,我们在设定的张力、速度和温度条件下进行了细致的测试,验证了各机械部分运转状态优良,且电控系统的稳定性值得信赖。
经济效益与未来展望
通过改造技术,大幅降低帘布压延损耗率,大幅削减年度开支,提高了经济效益并强化了企业市场竞争力。展望未來,我们将继续关注尖端科技,持续精进生产流程,力求提升轮胎品质。